從煤粉倉自燃事故總結(jié)出預防及應急措施
從煤粉倉自燃事故總結(jié)出預防及應急措施
我公司2500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線配套煤粉制備系統(tǒng)采用合肥水泥設計院開發(fā)的HRM1700M立式磨,設計能力20t/h(中硬物料)。煤磨烘干熱風來自窯頭煙囪廢氣,為保障煤磨的安全運行,避免燃爆事故,入口溫度一般控制在300℃以下,出磨風溫在65℃,入袋收塵器氣體溫度控制在60℃,袋收塵器錐體溫度控制在60℃,報警溫度70℃,一般在50~60℃,煤粉倉設計容量80t,在錐體部位沿圓周方向布置4個溫度測點,溫度一般控制在50℃以下,報警溫度70℃。盡管采取了一定的技術(shù)措施,實際上仍然會因中控操作、系統(tǒng)設計、現(xiàn)場管理不當?shù)纫蛩,導致燃燒爆炸事故。以下我們就對發(fā)生一起煤粉倉自燃事故進行分析。
圖為各種規(guī)格的煤粉噴槍
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1 工藝流程介紹
儲存在煤預均化堆場的原煤,由膠帶機(設有除鐵裝置及金屬探測器)送人煤粉制備車間的原煤倉,原煤經(jīng)雙向螺旋閘門、密封皮帶給煤機進入煤磨。通過變頻調(diào)速給料機控制入磨煤量,烘干原煤水份的熱源來自窯頭煙囪廢氣。調(diào)節(jié)入磨冷風閥門,可將入磨風溫控制在120-250℃。原煤在煤磨內(nèi)烘干并粉磨,由磨頂端高效選粉機分選,粗粒落回磨盤,成品煤粉進入袋收塵器收集,再經(jīng)回轉(zhuǎn)卸料器(6臺)螺旋輸送機(正反轉(zhuǎn))電液動平板閘門送入煤粉儲倉。為防止煤磨袋收塵器、煤粉倉發(fā)生燃燒爆炸,每一處都設置有CO2滅火裝置。
2 事故經(jīng)過及處理過程
6月28號下午17:00點中控發(fā)現(xiàn)煤粉倉錐體西測點溫度顯示為57℃,中控按以往經(jīng)驗沒有采取任何處理,煤磨按正常操作繼續(xù)運行,到17:45分現(xiàn)場巡檢發(fā)現(xiàn)該側(cè)錐體部位冒出黑煙,并不時有火苗閃現(xiàn),及時報告中控煤粉倉著火,并隨即通知車間值班人員、生產(chǎn)調(diào)度、保衛(wèi)科組織人員進行現(xiàn)場滅火防護工作,中控立即將煤磨停止運行,煤磨風機停止運行,將袋收塵器進出口閘板關(guān)閉,停止向煤粉倉進煤粉,將煤粉倉上的收塵器風機關(guān)停,現(xiàn)場將煤粉倉助流風關(guān)閉,避免新鮮空氣入煤粉倉。通知
在現(xiàn)場及中控人員進行處置的同時,車間值班員立即趕到對煤粉倉進行噴入CO2滅火(該值班人員是車間專職安全員,也只有他一人接受過CO2滅火裝置操作培訓),該安全員在操作過程中發(fā)現(xiàn)滅火器沒有CO2氣體噴吹,檢查發(fā)現(xiàn)所有儲存CO2的氣瓶是空瓶,(事后調(diào)查:一部分長期沒有使用CO2氣體出現(xiàn)泄漏,一部分使用后沒有及時補充)隨即指示中控進行火災報警,15分鐘后119火警人員及礦山救護隊人員趕到,判明情況后決定對煤粉倉表面噴水進行降溫滅火,但由于倉體外面包著一層保溫層,效果并不好,在處理了近一個小時后,決定向煤粉倉內(nèi)進行澆水處理,中控將頭尾煤稱停掉,停止噴煤,做停窯處理,消防人員打開倉頂檢查門后用消防水直接灌入,灌水10分鐘后錐體部位不再出現(xiàn)明火,煤粉倉各點溫度下降。隨后由機修工將煤粉轉(zhuǎn)子秤拆除,倉內(nèi)煤粉用水沖出,袋收塵下螺旋絞刀打反轉(zhuǎn),將收塵器內(nèi)存留煤粉外排處理,該事故造成停窯時間達56小時,經(jīng)濟損失嚴重。
3 事故原因分析
儲存在倉中的煤粉在一定條件下會進行緩慢的氧化反應,其反應速率的快慢因煤的品種、細度、揮發(fā)份、水份、初始溫度、空隙率、煤粉的導熱系數(shù)、氧氣濃度等而異,當體系反應的熱量大于體系散熱時,體系的溫度進一步升高,達到自燃著火溫度就會發(fā)生自燃,基于上述分析,造成此次煤磨自燃事故的原因有以下幾點:
(1)中控操作人員認識不足。該事故之前曾多次出現(xiàn)該溫度測點出現(xiàn)溫度高于其他幾個點,偏差將近10℃,但低于設定報警溫度70℃,中控人員認為該溫度遠低于煤粉著火溫度,且與設定報警溫度有一定差值,認為在該溫度下不會著火,其溫度為安全溫度。卻沒有考慮到煤粉的自燃溫度受煤粉自身氧化程度周圍介質(zhì)成分差別,雖低于煤粉正常著火溫度,但并不是固定值,V.Fierro研究表明:煤炭自燃臨界溫度在60℃—80℃。
此外,煤粉在倉內(nèi)氧化自燃不會是只有一個點溫度升高,以前也出現(xiàn)過該點顯示溫度和實際對應不上的情況,主觀認為該溫度為虛溫度,思想麻痹大意,沒有采取正確操作措施,直至煤粉倉出現(xiàn)眀火才采取處理措施,存在主觀錯誤。
(2)煤磨粉磨較細,出磨溫度相對較高。出磨氣體的溫度應該根據(jù)原煤特性,要求煤粉品質(zhì),煤粉的運輸與貯藏,設備安全,出磨氣體的露點等來確定,我公司根據(jù)所用煤種,細度一般控制R80<4.0%,但煤粉磨的越細表面積增加、活化能增大、氧化速度越快,會加劇熱量的釋放。
我公司使用的煙煤揮發(fā)份在28%左右,根據(jù)煤粉自燃爆炸的特性:可燃基揮發(fā)份愈高、愈易發(fā)生燃爆,一般揮發(fā)份小于10%相對安全,而大于25%時易產(chǎn)生自燃、爆炸的可能性也就愈大。煤磨出磨溫度是根據(jù)調(diào)試說明書上的原始資料給定數(shù)據(jù)來控制的,該數(shù)據(jù)只適應原煤的一般情況,控制溫度相對較高揮發(fā)份、較細的煤粉顯得高了。
(3)煤粉倉錐體部位開裂,開裂部位產(chǎn)生漏風的漏風不僅造成煤粉結(jié)露以及滲入雨水造成燃爆事故,也補充了煤粉自燃所需要的氧氣,使倉內(nèi)煤粉能順利燃燒起來,不易熄滅。
(4)煤粉在倉內(nèi)有掛壁堆聚。清理煤粉倉時都發(fā)現(xiàn)煤粉倉存在掛壁現(xiàn)象,并呈氧化結(jié)焦狀態(tài),說明煤粉在倉內(nèi)有掛壁現(xiàn)象存在,煤粉在倉內(nèi)的掛壁是該部位煤粉的流動性降低,氧化過程產(chǎn)生的熱量無法被帶走而集聚,這一因素也促使煤粉自身的氧化過程加快、氧化程度加深,是導致煤粉在倉內(nèi)自燃的直接原因。
(5)管理不健全。CO2滅火裝置使用管理制度缺乏,使用管理不善,檢查不到位,使用后沒有及時更換。 CO2氣體缺失或空瓶沒有及時發(fā)現(xiàn)、CO2滅火裝置失效,沒能及時起到阻礙爆炸、限制火災發(fā)展的作用,導致事故范圍擴大、處理難度及工作量增加。
4 事故處置及暴露出的問題與防范措施
對事故造成的損害及暴露出的問題采取了以下預防措施:
(1)對事故處置過程中破環(huán)的設置進行恢復,重新校定喂煤計量裝置檢查系統(tǒng)是否有新的漏風點,重點檢查煤粉倉的防爆裝置,是否存在漏風,評估設置的安全性能。根據(jù)需要進行更換。對漏風點進行封堵,如不能施焊,則用高強度粘合膠封堵。
清理煤粉倉,對系統(tǒng)進行強制通風,排除有害氣體,并風干煤粉倉,以便恢復生產(chǎn)。
(2)對中控煤磨操作的模糊認識進行糾正,根據(jù)煤粉的自燃特性將煤粉倉溫度控制在60℃以下,同時強化事故預防意識,提高對溫度反映的敏感性,對于個測溫點溫升嚴格按照操作規(guī)程處理。如果懷疑儀表顯示數(shù)值的真實性,在通知儀表管理人員進行處置的同時,仍按溫高原則操作。
定期做好測溫儀表的檢校工作。
(3)嚴格CO2滅火裝置的使用管理制度,CO2氣瓶實行專人管理嚴格進出庫,采取使用更換登記制度,責任到人,避免CO2氣瓶出現(xiàn)空置或空瓶狀態(tài)。
對煤磨相關(guān)崗位人員進行CO2滅火裝置使用培訓,避免相關(guān)人員不會操作帶來的事故處置延誤。改進CO2滅火裝置,能自動監(jiān)測系統(tǒng)溫度和氣體成分,CO2氣瓶壓力低報警,進行危險預警和自動滅火操作。
(4)嚴格控制出磨煤粉水份和出磨氣體溫度,依據(jù)煤粉質(zhì)量要求重新修訂出磨氣體控制溫度,控制在60℃以下。
嚴格操作制度,重點在煤磨的防火、防斷煤、規(guī)范操作,減少安全隱患并為事故安全處置提供依據(jù),做好消防工作,保障系統(tǒng)的安全運行。
(5)利用大、中修停窯檢修機會對煤粉倉進行清倉處理,減少煤粉在倉內(nèi)黏結(jié)掛壁的幾率及煤粉在倉內(nèi)自燃的安全隱患。圖為整體噴槍
5 結(jié)束語
(1)煤粉制備系統(tǒng)是水泥企業(yè)防火防爆的重點車間,平時加強車間管理、防患于未然。
(2)嚴格操作,根據(jù)煤粉制備系統(tǒng)生產(chǎn)特點制定防火防爆措施,將事故消滅在萌芽狀態(tài),當發(fā)生火災事故時應冷靜處理,根據(jù)事故狀態(tài)可以組織專業(yè)人員進行處置,防止出現(xiàn)失控。
(3)防燃防爆工作到位,就能將煤粉制備系統(tǒng)自燃爆炸的安全隱患降到最低,避免產(chǎn)生人身設備傷害事故,確保煤粉制備系統(tǒng)的安全生產(chǎn)。
配電室將煤磨站電源下掉,避免引起電源著火產(chǎn)生二次火災,F(xiàn)場用完煤磨配置的所有滅火器后煤粉倉不在出現(xiàn)明火焰,但沒過幾分鐘在煤粉倉錐體部位又開始出現(xiàn)明
火,錐體各個測溫點溫度快速上升,西側(cè)測溫點溫度最高上升到178℃,達到中控滿量程。中控立即通知生產(chǎn)廠區(qū)各崗位將配置的滅火器全部送至煤磨車間繼續(xù)滅火。
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